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轻柴油泵试车阶段泵振动高问题分析与处理

轻柴油泵试车阶段泵振动高问题分析与处理

2025-09-22 04:40:54

1.机组信息

催化裂化装置-轻柴油泵,共4台。位号分别为P205A/B、P206A/B,泵结构及管线布局基本一致,基本参数 如下: 

位号P205A、P205B,设备名称:轻柴油泵,设备型号: HE80-400,转速2950r/min,流量127m³/h,扬程 168m,功率110kW。 

位号P206A、P206B,设备名称:轻柴油泵,设备型号: HE80-400,转速2950r/min,流量154m³/h,扬程 170m,功率110kW。



图1 轻柴油泵现场照片



图2 设备铭牌



图3 出场质检报告


该装置开车前,对泵进行试运行时发现P205A/B、P206A/B泵垂直方向振动均存在超标现象,4台泵振动情 况基本一致。经对比,泵运行时压力、流量稳定,未发现明显波动迹象,工艺流量与泵额定流量基本一致,试泵 期间通过调整流量,振动状态未发生明显改善。停泵后,现场人员首先对泵管线进行应力排查,经过拆解附属管 线后,振动仍未有明显改善。



图4 泵驱动端振动趋势图


2.故障现象及图谱特征

试泵期间,各泵出现的振动异常均主要以垂直方向振动超标为主,最大振动值达到了10.6mm/s,已严重超标。 

频谱图中频率主要以148Hz频率为主、此对应为转频的3倍频,频率成分比较单一,振动具有方向性,在线监测 与离线频谱频率一致,根据轴承型号信息,可排除轴承损伤类故障。




图5 泵驱动端垂直方向频谱图(在线传感器)



图6 泵驱动端端垂直方向频谱图(离线仪器)


3.分析结论

在试运行期间,泵垂直方向出现的振动偏高问题频率成分主要以148hz为主,对应为转频的3倍频,获取叶轮流道 数量为3流道,根据以上特征判断此为叶片通过频率。(叶片通过频率振动是流体机械的流道内产生压力脉动所诱发的 高频振动,其频率是整圈叶片数与转速频率的乘积,即每根叶片通过流道突变或不连续处就产生一次压力脉动,如果流 道有多个突变或不连续处,则可能产生叶片通过频率的多倍频振动) 

常见叶片通过频率偏高的原因包括: 

(1)由于流体机械与其进出管线形成一个封闭的流动空间,如果管线设计不合理,导致流体在管线中的压力或速 度产生突变,就可能激发叶片通过频率的振动。 

(2)叶片未在设计工况下运行。 

(3)设备安装偏差或运行磨损将可能导致流道内的压力脉动剧烈,引发了叶片通过频率振动。


4.检修建议

结合现场试车情况,初步分析泵出口管线弯头过低,存在流体扰动情况。建议与管线设计部门进行讨论,评估弯 头是否需要加高。 

  1. 对于P205A/B出口管线改造



图7 第一次管线调整对比照片

根据我方建议,现场进行了第一次改造。在原始管线基础上,出口管线加高到460mm。再次启机运行,P205A 泵三个方向振动均有所降低,振动幅值达到4.5mm/s以下,振动幅值有明显改善。但仍未达到理想范围内,频谱中仍 以148Hz,3倍频为主。




图8 第一次改造后试运行波形频谱图

与现场沟通后,建议继续把出口管线高度再进一步增加。



图9 第二次管线调整对比照片

根据分析建议,现场第二次改造时在原始管线基础上,出口管线加高到640mm,然后再次开车。泵端振动幅值 进一步降低至2mm/s以内,振动降至良好范围内,由此P205A泵叶片通过频率导致振动超标问题得以解决。



图10 第二次改造后试运行振动趋势图

鉴于通过加高出口管线的方式,成功解决了泵振动偏高问题,建议现场参考P205A泵方案对P205B泵进行改造。 

对P205B泵出口管线加高到640mm后,起初开车试运行时振动值未能降至理想范围内。通过排查B泵管线与A泵 不同之处,发现B泵出口管线支管有应力迹象,随后对该支管线进行处理后振动值降至良好范围内。由此对P205A\B 管线进行改造后,振动值均降至良好范围内,振动超标问题得已解决。



图11 P205B泵改造后现场照片


2.对于 P206A/B出口管线改造 

因P206A/B泵在试运行时也存在振动偏高的问题,其图谱中也主要以3X成分为主,故参考205泵改造方案现场对 P206A/B泵进行改造。 起初同样在原始管线高度基础上把管线加高至640mm,但改造后试车振动偏高的问题未能得到明显改善。



图12 第一次改造后试运行波形频谱图

由于P206A/B泵流量要比P205A/B泵高27m³/s左右,故建议将该泵出口管线直径由80mm通过法兰后变径至 150mm,调整管线变径高度。



图13 P206A泵改造后现场照片

现场对出口管线变径高度进行调整后再次开车试运行,振动值降至良好范围内,由此P206A/B泵振动超标问题 也得到了有效解决。

目前该装置正常投入生产,P205A、P206B泵振动值在良好范围内,振动趋势平稳。叶片通过频率经过管线改 造后,振动超标问题得以有效解决。

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