案例
让成功经验可复制
1.机组信息
该泵为原料油泵,单级悬臂式离心泵,转速2950rpm,泵驱动端为角接触球轴承,型号SKF7310。联轴器为 双膜片联轴器,该设备布置了一支机泵监测传感器,用于监测泵驱动端轴承座处的振动和温度。

图1 现场设备及传感器布置图
2.故障现象及图谱特征
2023年9月13日02:08分,收到系统推送报警信息“****公司>**装置>原料油泵P4101B>泵驱动端振动速度 触发C区报警门限”。服务工程师接到报警推送信息后,第一时间查看该泵运行状态。
经查看,该泵振动出现明显爬升升高现象,泵驱动端振动幅值由平时的3.5mm/s左右逐渐爬升至8.4mm/s,其 中垂直方向振动上涨尤为明显,水平和轴向测点也有同样上涨趋势。对比查看系统数据确认为设备真实报警信息,第 一时间为用户电话及微信群预警。

图2 泵驱动端振动升高变化趋势图
对比观察泵驱动端前期运行,振值出现明显升高变化,泵驱动端传感器捕捉到的波形频谱图未见异常信号干扰,判断此数据为真实振动变化。
该泵转速为2930rpm,观察频谱图中频率成分分布主要以1X、2X、3X频为主,幅值上涨过程中此频率均有所增加。

图3 泵驱动端振动未爬升前 波形频谱图


图4 泵驱动端振动出现爬升时 波形频谱图
在加速度峰值趋势图中,泵驱动端三个方向的峰值也有同步上涨现象,幅值最高超过了60m/s2

图5 泵驱动端振动加速度 变化趋势图
3.分析结论
观察该泵驱动端振动变化趋势及波形频谱图,结合联轴器型式,分析泵与电机间存在不对中及联轴器损伤情 况,建议停机检查联轴对中及膜片损坏情况。

图6 诊断分析建议输出现场
4.故障验证
预警分析建议输出用户现场后,用户负责人安排现场人员进行复测检查。现场复测检查发现该泵振动出现明 显变大升高情况,随即安排工艺进行倒泵,准备查看设备情况。
现场停机检修发现该泵停机后,现场人员对设备进行检查,发现联轴器膜片存在损坏。

图7 现场膜片损坏照片
利用状态监测系统,对机泵运行状态进行监测,从而及早发现机泵存在的问题,并做相应的准备,最大程度 减少了设备停机时间,为企业带来更大的经济效益。