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丙烯压缩机叶片破损剥落导致振动上涨故障分析

丙烯压缩机叶片破损剥落导致振动上涨故障分析

2025-09-23 12:30:54

1.机组信息

机组位号为:4230-C-001-I,制冷剂为丙烯(R-1270),型号为M555A,制造厂商为约克(中国)商贸有限 公司。驱动机为凝汽式汽轮机,型号为NK32/45,制造厂商为杭州汽轮机股份有限公司。汽轮机采用独立油站,并配 有高位油箱,压缩机润滑油系统独立于汽轮机润滑油站,润滑油在有压情况下工作,润滑油和大气无接触。压缩机排 气端设计有带压油槽,无轴端密封,吸气端安装一套轴封,轴封为机械密封,压缩机腔体与润滑油腔体密封为A-4 汽封,密封气为丙烯气。机组由约克(中国)商贸有限公司负责成套。压缩机轴振动高报门限50um,高高报门限 60um(四取二联锁)。 机组布置总貌图如下图所示:

图1 丙烯制冷压缩机总貌图

图2 制冷压缩机工艺流程图


2.故障现象 

该套机组于2023年07月14日启机,运行至2024年7月30日21:21:50时,压缩机非联端两通道振动幅值突然出 现上涨,幅值由之前运行时的35μm左右,短时间内(约3秒钟)经两次跳变上涨达到134.17μm,并引发振动联锁 跳车。在停车过程中,压缩机非联端两通道幅值最大达到192.62μm。在此过程中,压缩机联端两通道幅值变化量 相对较小,振动幅值由之前稳定运行时的10μm以下变化至30μm左右,停机过程中幅值最高达到42μm。

图3 停机过程中压缩机振动与转速变化趋势图


3.故障分析及结论

机组在正常运行过程中,压缩机非联端两通道振动突然出现了大幅跳变现象,为判断是压缩机自身问题还是机 组整体的问题,首先查看了汽轮机各通道振动幅值。通过浏览汽轮机的相关图谱,在停机前和停机过程中,汽轮机 各通道振动趋势始终较为平稳,且幅值相对较小,由此基本可以排除汽轮机方面的异常,判断问题主要出现在压缩机上。

图4 汽轮机停机期间振动趋势图

接下来就需要逐步判断压缩机振动跳变上涨的原因: 首先判断该振动幅值是否为真实数据,排除传感器信号异常或干扰导致压缩机振动异常。由下图(图5)可 见,GAP电压趋势相对稳定,数值在其线性区间内,说明振动为机组真实幅值变化。

图5 压缩机GAP电压趋势图

然后查看分频趋势,1X幅值和通频值在趋势上变化基本上一致,说明振动异常变化的主要频率就是1X所致。另 在振动异常上涨瞬间,转速未下降前,1X相位随振动同步发生变化,说明转子出现突变性不平衡。

图6 压缩机1X幅值及1X相位趋势图

进一步观察振动上涨时刻的波形频谱图,在32个周期的波形图中出现了幅值畸变的特征,波峰和波谷值在某一 瞬间突然放大。跳变后波形变为光滑重复性良的好正弦波,工频幅值大幅上涨,此特征符合转子突发不平衡的故障 特征。

图7 压缩机振动上涨瞬间及上涨后波形频谱图

再进一步查看压缩机两端轴心轨迹图,在振动上涨后,压缩机两端均呈椭圆形态,且非联端涡动范围很大,同 样符合不平衡的故障特征。

图8 压缩机振动上涨时轴心轨迹图


4.故障现象总结:

 1)压缩机振动异常突涨后主要体现以工频为主,1X相位存在同步变化

 2)轴心轨迹变为椭圆形 

分析结论: 综合振动相关图谱特征,分析压缩机转子出现了突发不平类故障特征。推测导致此故障的原因可能为前端滤 网、除沫网等破损进入压缩机的可能性较大,另外也不排除压缩机叶轮损伤断裂的问题。鉴于振动幅值相对较高,建 议对压缩机前端滤网及压缩机进行拆解检查。

图9 异常停机后群内播报信息

但现场由于生产需要,在机组停机18分钟后再次启机,经过1阶暖机缓慢提速准备进入2阶暖机平台期间,转速 在2378rpm时再次振动联锁跳车。再次与现场沟通,强烈建议在故障没有排除前不建议再次启机。

图10 压缩机异常停机后首次启机运行振动趋势图

图11 压缩机异常停机后首次停机瞬间波形频谱图

图12 压缩机异常停机后首次停机瞬间轴心轨迹图

随后现场又将联锁门限由原60μm上调至70μm,再次启机运行,当在2阶暖机10分钟后振动缓慢上涨,于4分 钟后再次联锁跳机。

图13 压缩机异常停机后二次启机运行振动趋势图

图14 压缩机异常停机后二次停机瞬间波形频谱图

图15 压缩机异常停机后二次停机瞬间轴心轨迹图

由以上异常停机后的两次再次跳机,观察相应图谱,以及对比23年机组正常时暖机期间相位变化情况。进一步 肯定转子出现不平衡,转子在超2300rpm以上就无法满足振动要求。建议检查前端滤网、除沫网等破损进入压缩 机,或压缩机叶轮出现损伤剥落情况。

图16 第二次启机1200RPM暖机期间1X相位图

图17 第一次启机1200RPM暖机期间1X相位图

图18 23年振动正常时启机1200RPM暖机期间1X相位图

表1历次启机1200rpm暖机期间1X相位数据


5.故障验证及处理

由于两次重新启机均失败,现场不得不组织对压缩机进行拆解检查。拆解后发现压缩机二级叶轮叶片处存在较 严重损伤剥落情况,其它级叶轮存在不同程度的轻微划伤。

图19 压缩机拆解后转子照片及过滤器照片

现场组织对该机组进行检查和抢修处理:

 1)检查压缩机入口过滤器,未发现严重破损。

 2)由于没有备件转子,为尽快恢复生产,将转子返制造厂后,在转子叶轮损伤对面(180°位置)加工掉质量 相当的叶片。

 3)并重新对转子进行低、高速动平衡。

图20 压缩机转子检修后照片

经过20天的抢修,机组于2024年8月24日机组检修完成后重新启机运行。由于采用破坏叶片的方法对叶轮进 行处理,启机过程中转子振动始终不太稳定。后经过工艺缓慢调整后,机组才得以成功启机。稳定运行后,压缩机 振值在46μm左右,幅值虽偏高,但评估转子平衡及气流扰动问题对机组的安全性影响较小,判断机组可以继续正 常运行,至此缩机振动异常问题得到暂时解决。

图21 检修后启机压缩机振动趋势图

总结: 

通过在线监测系统,在收到机组出现异常报警的第一次时间。浏览异常振动趋势及相应图谱,能够准确定位问 题所在,及时给出分析建议。帮助制定有效的处理措施,避免异常操作对设备造成二次损坏。最大程度减少设备停 机检修时间,节省检修成本,为企业带来更大的经济效益。


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