案例
让成功经验可复制
1.机组信息
该裂解气压缩机由汽轮机驱动,压缩机为螺杆式压缩机,分为I级压缩机和II级压缩机。汽轮机额定转速为 7000r/min,额定功率为3515KW;压缩机阳转子额定转速为3422r/min,阴转子额定转速为2281/min,压缩机 需求功率为3445KW。

图1 机组总貌图
2.故障现象
裂解气机组在正常运行过程中,自2024年7月18日起,II级压缩机阴转子出口端两通道振动幅值出现了同步上 涨趋势,为现场预警后,现场虽采取降转速、降负荷、调整润滑油温度等方式进行调整,但振动幅值无明显下降趋 势,幅值由之前的30μm左右持续上涨,最大达到70μm左右。7月21日凌晨1:11分现场不得不甩负荷停车。
而在此期间,II级压缩机阴转子入口侧两通道振动幅值始终较为平稳,II级阳转子四个通道振动幅值也无明显上 涨趋势,仅随调整同步小幅变化。

图2 II级压缩机阴转子趋势图

图3 II级压缩机阳转子振动趋势图
3.机组异常分析及处理过程
查看II级阴转子各通道GAP电压趋势图,数值均在其线性区间内。长周期看总体趋势也较为平稳。结合波形频 谱图形态,判断出口侧两通道振动幅值上涨为真实信号,可排除传感器仪表异常方面因素。

图4 II级压缩机阴转子GAP电压趋势图
对比振动上涨前和振动上涨过程中的波形频谱图,上涨前频率分布主要以1X(7.5μm)和阴转子螺杆频率6X (16μm)为主;振动上涨过程中,频率分布主要以1X(46μm)和2X(14μm)为主,阴转子螺杆通过频率6X降 低至5.2μm左右。因该螺杆压缩机组阴阳转子上均无键相,状态监测系统设置为无键固定,显示的倍频成分与实际 有偏差。
经对比振动上涨过程中不同时刻的波形频谱图,发现II级阴转子出口端两通道振动上涨的频率成分主要以1X和 2X幅值增加为主。


图5 振动上涨前后II级阴转子出口端波形频谱图对比
而对比同一时间段内II级压缩机阳转子的波形频谱图,频率分布始终以阳转子的1X、2X和螺杆通过频率4X成 分为主,在此过程中各频率成分分布及幅值变化均不大。
第一次诊断结论: 综合上述图谱特征,分析导致II级阴转子出口端可能导致振动上涨的原因包括:(1)II级压缩机阴转子出口端 支撑轴承存在磨损损伤或轴承摆动不良,轴承瓦块表面积碳等现象。
(2)II级压缩机阴转子平衡性发生变化,如转子螺杆处存在结焦、推力盘存在松动等影响转子平衡方面因素。
2024年7月21日,现场组织对II级压缩机出口端盖进行拆解,但通过检查出口端阴转子的径向轴承、推力轴承、同 步齿轮等均未发现明显缺陷,复查各间隙同上次检修时的间隙无明显变化。

现场决定对II级压缩机进一步解体检查,解体后发现阴转子和缸体有明显摩擦痕迹。现场人员根据以往经验判 断为异物进入导致了转子和缸体摩擦,进而导致了出口端振动异常。

经讨论决定将II级压缩机的阴、阳转子外委进行检测和动平衡处理。

机组检修后分别于2024年7月27日10:15分,17:30分,18:30分和20:30四次启机运行。前两次启机分别因 工艺管道泄漏和工艺操作原因未完成全过程试车。第三次启机试运行时,在空负荷状态下,阴转子出口端两通道振 动起初随转速提升同步上涨。但在转速达到6800r/min(汽轮机转速)后,四通道幅值均降低至30μm以下。对应 的频谱图显示为主要以阴转子的1X和阴螺杆的通过频率6X为主,与之前状态正常时的图谱特征类似。
现场操作人员将转速降低至4500rmin后开始带负荷运行。但刚带负荷后阴转子出口端两通道振动幅值又立即 大幅上涨,最高达到80μm左右。频谱图中显示频率分布主要以阴转子的1X和2X成分为主,与之前运行振动出现上 涨时的特征相一致。

图6 试运行时压缩机阴转子振动趋势图

图7 空负荷时阴转子出口端波形频谱图

图8 带负荷状态下波形频谱图(4500R/MIN)
随后现场停机后,又第四次尝试启机运行。在4500r/min空负荷运行时,阴转子出口端振动幅值最高在40μm 左右,带负荷后振动幅值快速上涨至72μm左右,且在后续运行时振动呈持续爬升现象,幅值最高甚至达到了120μ m左右。现场操作人员退负荷后,出口端振动幅值立即随之同步大幅降低。查看波形频谱图,其图谱特征与之前表 现基本一致,带负荷后仍主要以阴转子的1X和2X成分为主。

图9 试运行时压缩机阴转子振动趋势图
在机组第三次和第四次启机试运行过程中,发现II级压缩机阴转子的轴向振动幅值随负荷的大小变化也较为 敏感。带负荷后,轴向振动幅值随径向振动同步大幅上涨;退负荷后,轴向振动幅值也随之大幅下降。进一步查 看7月18日-21日机组振动上涨期间,阴转子的轴向振动幅值也有明显的同步上涨现象。且查看轴向振动的波形频 谱图,带负荷后同样表现为阴转子的1X和2X幅值成分占主导,幅值上涨也尤为明显。



图10 压缩机阴转子轴向振动趋势图

图11 带负荷后阴转子轴向振动波形频谱图
从机组检修后四次启机运行时的振动表现,分析II级压缩机振动异常的原因应与压缩机阴转子本身状态异常 有关。再结合检修时外委厂家对转子的跳动数据检测结果,阴转子出口端跳动值达到0.06mm,判断之前表现的 振动异常主要与阴转子出口端轴弯曲有关。

因机组无法正常带负荷运行,故建议用户更换备件转子。因备件转子已20年未投入使用,用户紧急将转子外 委检查和动平衡测试。处理好备件转子后,现场组织回装,要求严格按照技术要求调整、控制径向轴承、推力轴 承、同步齿轮、螺杆啮合间隙等各装配参数。机组于8月4日16:20重新组织启机,II级压缩机阴转子各通道振动 幅值稳定在25μm以下,阴转子轴向振动也表现正常,后续带负荷后各通道振动幅值也无明显变化。至此,该螺 杆压缩机振动异常问题得以解决。

总结:
在对该机组事件的诊断分析过程中,由于之前缺乏针对螺杆压缩机故障分析的理论和经验,未能在第一次出 现振动异常时及时做出准确判断,从而有效帮助用户迅速排除问题,导致了后续的二次检修。虽然螺杆压缩机的 故障率相对较低,但其转子在长时间运行后未进行检测和动平衡,可能会导致潜在的振动问题未被及时发现。因 此,建立系统的故障分析理论和经验积累,以及定期对设备进行检测和维护,是确保设备稳定运行和延长使用寿 命的关键,建议在未来的维护中加强对螺杆压缩机的监测和动平衡检查。